隨著工業發展日臻完善,新材料、新工藝不斷涌現、已成為保護勞動者身體健康、保護生態環境以及廢物利用必不可少的設備。
20世紀50年代,常溫除塵廣泛使用人工振打清灰的簡易圓袋
除塵器、并迅速代替了濕式
除塵器,克服了粉塵污染轉移于水和復雜的維護檢修,使
除塵器的結構和流程簡化,方便了粉塵干式回收利用。大面積使用
袋式除塵器,迅速出現了比較實用的以棉布和合成嫌棄為濾料的“反吹圓袋
除塵器”時期。
由于自動化、精密設備和儀表工業的發展,需要使用凈化除塵效率更高的
除塵器,在除塵上使用的高凈化效率的濾料必然密致,過濾時對煙氣的阻力較高。
一般使用的低壓反吹清灰方法滿足不了適當降低運行阻力的要求,于是開始引進國外新發展的“壓縮空氣脈沖反向噴吹”清灰技術。推廣使用著兩種
袋式除塵器幾十年后的今天,認識到了反吹清灰的落后機制,把過濾后本已附在濾袋表面的附灰吹起來使其二次揚散開來;噴吹的力量不均勻,靠近出口力量過大,甚至吹壞濾袋,遠處清灰的力量又感不足,附灰吹不下來。反吹清灰造成的二次揚塵,給最希望清灰危害性大的微塵認為地造成了困難,甚至產生微塵惡性循環;使用壓縮空氣清灰的效率低,耗能量大,設備和控制復雜,在含塵濃度低、室外溫度較低的地區使用,還促進降低溫度產生泠凝糊袋。
20世紀60年代,在鞍鋼的除塵設備改造過程中,我們試驗了多種濾料的
除塵器,如水泥廠曾廣泛的棉織帆布扁袋
除塵器,但由于帆布不耐潮濕和堿性物質腐蝕;新產品玻纖濾料的除塵性能良好,但不耐折磨的缺點又是顯而易見的。經過摸索分析,將濾袋拉緊安裝在扁袋
除塵器結構上使用,通過近40年的試驗研究和應用,證明了玻纖濾袋拉緊安裝除塵效果達到了滿意的程度。通過多方面的改造,使
除塵器的結構簡化,簡單高效的機械振打代替了復雜的反吹;原來濾袋內復雜的活動襯網,改成了建議的病和濾袋縫在一起的骨架;濾袋安裝做了更大修改,使之拉緊成組安裝在單體箱內,妥善地解決了濾袋使用中反復經受折磨的缺點;采用了最好的清灰方法和最可靠的
除塵器內部的密封。
最突出的特點是:無論
除塵器大小,所用濾袋的規格都是一樣的,只是
除塵器的結構分為多種規格,20世紀80年代后期,這種
除塵器已成為專業制造產品,廣泛在冶金、汽車、機械制造和水泥廠的常溫除塵上使用。